大庆辰平公司超短半径水平钻井技术 为油田探索出一条低效井治理成功之路


大庆油田经过60多年的开发,长垣油田已进入双特高后期开发阶段,剩余油分布零散、液油比急剧升高,规模建产潜力变小、常规措施效果变差、套损井数及低产井数逐年增多大庆外围储层薄窄、物性差、孔喉小,储量难以经济有效动用,油田长期关停井及低产低效井达上万口,亟需新的提产及提高采收率技术。

2021年11-12月,大庆外围庆新油田4口井应用大庆辰平公司超短半径侧钻水平井技术,向剩余油部位靶向钻井,取得十分显著增油效果,侧钻前后平均单井日产油由0.7t/d增加到9.0t/d,为低效井治理探索出一条新路。

在措施选井过程中,辰平公司地质技术人员全程参与,结合区块特征、井区剩余油分布、单井开发历史,核实资料、加强分析,摸排措施潜力;在轨迹设计中,井震结合、精细构造和油层变化趋势预测,优化钻井方向、靶前距,水平段控制点轨迹设计,夯实了措施效果基础。在施工设计过程中,按照“干当前想长远”思路,一井一策,优化设计思路,如对侧钻目的层下部有水淹层可能影响效果井,采取先封堵再侧钻的设计;对将来可能压裂井采取下入可捞式导斜器设计;施工过程中,强化过程节点控制,MWD随钻跟踪钻井轨迹,密切关注录井岩屑、气测曲线以及钻时数据的变化,及时优化调整轨迹,高效完成4口井钻井工作。4口井平均单井水平段长124-152m,油层钻遇率96%,初期平均单井日增油9.0吨,高于设计方案6.5吨其中卫2-37-36井措施前日产油0.4t,超短半径侧钻后初期产油达到18.6t,日增油18.2吨,使一口长期低效井恢复高产;卫1-451-斜8井措施前日产油0.5吨,含水92.4%,采取封堵下部水淹层长靶前距方式侧钻后,初期日增油6.1吨,含水下降52.4个百分点,探索出了一条低效井治理成功之路

2022年,辰平公司站在新起点,将持续精进技术发展,保持超短半径水平钻井技术的先进性,同时进一步完善超短半径水平井分段压裂等配套技术,为油田各类剩余油挖潜及提高采收率做出新贡献。


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